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耐火材料行業知識

碳素培燒爐改造維修承包

  焙燒爐是鋁用炭陽極生產線中的主要生產設備之一,在生產中具有重要的作用,通過焙燒使陽極達到必要的質量特性。焙燒爐爐型結構及焙燒工藝控制直接影響焙燒產品的質量。目前我國大多數廠家采用的是敞開式環式焙燒爐。隨著規模的擴大,產能的增加,如何實現節能降耗、清潔生產是共同期待的目標。本文通過對山東某碳素股份有限公司的炭素焙燒爐砌筑施工順序與技術措施進行闡述,并對該公司的節能技術進行研究。
  工程概括
  山東某碳素股份有限公司于1999年建成第一臺36室7料箱8火道環式焙燒爐,耐火材料用量在10000t以上,投資額很大,升溫曲線由最初的360h轉到240h,由于爐型老、升溫曲線長,能耗居高不下。后幾經改造和擴建,到目前為止公司已形成30萬t的產能。
  焙燒爐體的改進
  (1)焙燒爐體外面砌有混凝土外殼,為防止熱量向外擴散,混凝土墻內側設有波浪形隔熱層,內火道墻由厚度為110mm的耐火磚砌成。經多年運行后發現,火道墻出現不同程度的變形,尤其邊火道變形較嚴重。變形的原因是多方面的,但與爐型結構及耐火材料的材質有很大關系;炷翂葌炔ɡ诵胃魺釋釉谑軣釙r膨脹量不一致,是導致邊火道變形嚴重的重要因素之一。
  (2)針對公司42室8箱焙燒爐耐火材料采取以下改造措施:將火道墻厚度由110mm改為80mm,火道墻磚采用低蠕變高鋁耐火材料,并對橫墻、爐體寬向尺寸、爐底板磚尺寸、澆注塊尺寸都做相應的改動。通過對原有焙燒爐使用情況的細致分析,對原有40余種黏土耐火磚重新設計。
  (3)料箱的改進:在工藝條件允許的情況下,料箱尺寸由4580mm×830mm×4950mm(長×寬×高)改到5246mm×780mm×5560mm(長×寬×高),提高料箱高度,使每料箱的裝爐量由立裝18塊增加到21塊,裝爐量增加了16.7%,提高了產量。
  焙燒溫度的控制
  焙燒溫度控制系統:在炭陽極焙燒過程中最關鍵的是溫度控制,它直接關系到產品質量和成品率等技術經濟指標,以液體作燃料的焙燒爐,早先普遍采用油、水點滴摻和乳化混燒技術,采用人工調整閥門控制下油量大小的方法,難以保證溫度梯度控制在一定的精度范圍內。隨著電子工業的飛躍發展,計算機技術的普遍應用,焙燒爐實現自動控溫成為現實。公司先后對兩臺焙燒爐進行了改造,使用效果良好。焙燒爐溫度控制系統對預熱區和焙燒區各料箱、煙道的溫度和煙道的負壓進行有效地控制,使其在工藝要求的升溫曲線和負壓范圍內對料箱中的陽極進行預熱、焙燒、冷卻;并對焙燒過程進行記錄、存儲、管理、優化控制?刂凭确瞎に囈鬆t室溫度與給定曲線相比偏差為±1℃,而工藝要求±25℃,爐室內水平溫差為10%~0℃,上下溫差為55%左右,極大提高了產品的質量,減輕了工人的勞動強度。
  節能應用及改進效果
  (1)通過技術改進,相同42室8箱焙燒爐耐火材料用量比較:火道墻磚用量:原有設計方案耐火黏土磚用量約為6800t,采用新改進焙燒爐方案火道墻磚用量約為5300t,節約約1500t。橫墻磚及爐底板用量:原有設計方案耐火黏土磚用量約為2700t,采用新改進焙燒爐方案火道墻磚用量約為2600t,節約約100t。燒注塊用量:原有設計方案澆注塊用量約為1020t,采用新改進焙燒爐方案澆注塊用量約為920t,節約約100t。耐火材料節約投資資金,以1700t,每噸1000元計,節約資金投入170萬元。
  (2)自動控溫燃油量消耗比手動調溫節省15kg/t左右,按焙燒產量每年10萬t、燃油市場價格3000元/t計算,節約燃油(0.015×100000×0.3=)450萬元;電耗50萬kW·h/年(電價0.70元/kW·h),則每年費用35萬元,再加上每年的維修費用40萬元,則每年可節約費用375萬元。
  (3)燃料:焙燒爐加熱一般以重油、煤氣和天然氣為燃料,目前由于國內油資源的匱乏,天然氣的西送東輸,不少廠家的燃燒架進行了油改天燃氣改造。從各個廠家的統計數據來看,更有節能降耗的潛力,以我公司數據對比,使用燃油噸耗70kg,每噸3000元,天然氣一般噸耗75m3,單價2.2元/m3,則每噸節省0.07×3000-75×2.2=45元,節能效果顯著。使用天然氣作燃料不但節約能耗,而且可實現清潔生產,減少污染物的排放。
  結論
  通過改進,降低了爐體的散熱,提高燃料的利用率;由于火道墻寬度的減少,對焙燒爐室中的炭陽極生塊傳熱效果更好,達到焙燒炭塊內外均質的目的,有利于降低炭塊電阻率;由于爐體的減輕,減輕了對基礎的作用力,有利于減少爐體的下沉,延長爐體壽命;燃燒系統自動化,提高了產品質量,減輕了工人的勞動強度,改善了工作環境,延長了焙燒爐的使用壽命,對后續設備的安全運行提供了安全保障。
  因此,對相關工作人員而言,需要在正確認識相關技術與標準的前提下,不斷優化處理方法,確保相關措施具有良好的操作性,最終獲得更好的炭素焙燒爐施工效果。


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